在稳定生产的基础上,石炼对己内酰胺生产系统分装置进行节能降耗优化控制,新装置环己酮单耗0.944吨/吨,同比生产状况良好的0.977吨/吨下降0.033吨,达到历史最低位。
将大指标进行梳理、分解,层层落实,紧盯作业部的大目标,严控各混合器装置的小指标,通过每天关注日产量,以日保旬、以旬保月,己内酰胺装置负荷不断提升,11月份生产9774吨,比计划增加474吨,完成计划的105.1%,日负荷326吨,达到历史最好水平。环己烷羧酸作为甲苯法己内酰胺高附加值的中间产品,除满足后续装置生产主打产品己内酰胺外,管道混合器公司以增产创效为目标,开展优化攻关、加强精细化管理,加氢装置自主创新优化工艺流程,催化剂罐补加环己烷羧酸线由成品改为系统循环物料,从而增加了环己烷羧酸产量,使罐装量增加到100吨。同时以大检修为契机,制定合理优化的停工检修开工网络,安排苯甲酸加氢装置晚停工、早开工,灌装环己烷羧酸485吨。两项措施的落实,化工板块11月累计销售839吨,不仅超额完成静态混合器年度任务,并达到历史最好水平,为企业创效300余万元。